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板框式壓濾機(jī)固液分離環(huán)境污染治理應(yīng)用

Category.Technical Literature 784

introductory

濕法冶煉在工藝反應(yīng)浸出過程中,往往需要加 入氯氣或氯酸鈉、二氧化硫等作為反應(yīng)藥劑。反應(yīng) 結(jié)束后,物料中仍然會(huì)溶解有氯氣、二氧化硫等氣 體,板框式filter press固液分離,酸性溶液揮發(fā)產(chǎn)生酸霧、 含氯氣、二氧化硫等有害氣體逸散到大氣中,造成 低空污染。

Plate and frame filter presses

Plate and frame filter press壓濾過程造成的低空污染是濕法冶煉行業(yè)的共性現(xiàn)象 , 不僅影響空氣質(zhì)量, 還會(huì)危害人們的身體健康,影響綠色冶煉發(fā)展。

生產(chǎn)現(xiàn)狀

傳統(tǒng)板框式壓濾機(jī)工作原理是 :濾布安裝在濾 板的兩側(cè),在液壓油缸壓力的作用下,每?jī)蓧K濾板 之間形成封閉的過濾空間,當(dāng)物料被輸送泵打入封 閉的過濾空間時(shí),在壓力下,液相通過濾布從濾液 孔中分離出來,固定物料留在封閉的過濾空間中慢 慢形成濾餅,實(shí)現(xiàn)固液分離。固液分離后,風(fēng) 吹脫水,壓縮空氣進(jìn)入濾室濾餅的一側(cè)透過濾餅, 攜帶液體水份從濾餅的另一側(cè)透過濾布通過濾液孔 排出濾室。因其結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、操作容易、運(yùn)行穩(wěn)定、 對(duì)物料適應(yīng)性強(qiáng)等特點(diǎn),成為當(dāng)今濕法行業(yè)常用的 固液分離設(shè)備。 但是,在生產(chǎn)實(shí)踐中發(fā)現(xiàn),板框式壓濾機(jī)板框 間的濾布對(duì)濾液密封性差,濾液容易從濾布裙擺處 流出、有害廢氣容易從板框間揮發(fā)出來。另外,隨 著使用時(shí)間的延長(zhǎng),濾液孔容易被結(jié)晶物堵塞,造成濾液孔液流效率降低,板框間明流增加,有害廢 氣無組織揮發(fā)更嚴(yán)重;當(dāng)濾液孔堵塞,風(fēng)吹脫 水過程,板框間液體四濺,廢氣四竄。 部分工廠利用板框式壓濾機(jī)壓濾含有害氣體物 料時(shí),通常設(shè)立密閉空間或安裝環(huán)集風(fēng)罩,較好地 解決有害廢氣無組織排放的問題,保證職業(yè)衛(wèi)生健 康。這種處理方法增加了場(chǎng)地面積、資金投入,如 果進(jìn)行全面推廣,難度極大,工廠只能根據(jù)影響現(xiàn) 場(chǎng)環(huán)境的程度選擇性的采用。

改造方案探索

本文針對(duì)板框間密封性差、板框?yàn)V液孔易堵塞、 濾餅吹干方式不科學(xué)開展了研討,制定以下具體改 進(jìn)方案,根據(jù)所述的問題和針對(duì)性改造措施分析, 要減小壓濾過程低空污染,需解決板框間明流問題, 解決思路是 :

(1)增強(qiáng)濾板間的密封性,減少板框 間明流液量 ;

(2)增大板框間出液小孔的直徑,提 高濾液在板框內(nèi)的暗流量 ;

(3)優(yōu)化濾餅吹風(fēng)方式, 減少板框間液體四濺的現(xiàn)象。

改造過程及效果

設(shè)計(jì)一種內(nèi)嵌式濾板 為提高板框間濾布的密閉性,在濾布四周涂上 防滲透的膠水,一定程度上提高了板框間的密閉性, 但隨著濾布的使用時(shí)間延長(zhǎng),效果隨之下降。另外, 隨著板框的變形,板框間密閉性極差,壓濾機(jī)固液 分離時(shí),大量的濾液從板框縫隙中流出。 從濾布方面改進(jìn)并未取得理想效果,開始從濾 板方面入手。因橡膠具有良好的高彈性、耐腐性, 探討出在濾板邊緣、出液孔安裝橡膠密封圈,濾布 可內(nèi)嵌于濾板中,如圖 2 所示。內(nèi)嵌式濾板改變傳 統(tǒng)的濾板與濾板之間有濾布會(huì)產(chǎn)生滲液現(xiàn)象 ;濾板 與濾板間含有彈性橡膠,達(dá)到雙重密封,避免了板 框變形,板框間縫隙大,導(dǎo)致濾液外滲問題。

增大濾液孔直徑

廠家設(shè)計(jì)的濾板液孔少,直徑小,暗流通道長(zhǎng) , 濾板規(guī)格不適宜物料特性,長(zhǎng)時(shí)間的使用,出液孔 溶液被結(jié)晶物堵塞。根據(jù)多次疏通濾板液孔的經(jīng)驗(yàn), 對(duì)濾板液孔進(jìn)行優(yōu)化改造,將濾板規(guī)格由“小兩孔 雙出液”方式改為“大三孔三出液”方式。同時(shí)縮短暗流通道,由 20cm 縮短到 7cm, 如圖 4 所示。濾板改造后,提高濾液在濾腔內(nèi)流動(dòng) 效率,避免濾液流通不暢外溢的情況。

采用隔膜擠壓濾餅脫水

傳統(tǒng)的Plate and frame filter press濾餅脫水方式采用壓縮風(fēng)側(cè) 孔直吹濾餅,在作業(yè)過程中,板框間濾液四濺,廢 氣四竄,現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境差。結(jié)合物料的特點(diǎn),引入隔膜濾餅吹風(fēng)方式。壓縮風(fēng)進(jìn)入隔膜腔內(nèi),隔膜板 膨脹擠壓濾餅脫水,濾液從出液小孔流走,相對(duì)于 傳統(tǒng)壓縮風(fēng)通過側(cè)孔直吹濾餅將水帶出的模式,減 少了廢氣的產(chǎn)生。

concluding remarks

板框式壓濾機(jī)壓濾過程廢氣治理取得了顯著效 果,過濾時(shí)板框間無明流,現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境得到了明顯的 改善,在濕法冶金行業(yè)具有很好地推廣價(jià)值。改造 后的主要效果有 :

(1)設(shè)計(jì)濾板,增強(qiáng)板框間密封性,解決了壓 濾過程濾液從板框間縫隙溢出,有害廢氣揮發(fā)進(jìn)入 現(xiàn)場(chǎng),導(dǎo)致現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境差的問題。

(2)增大濾板出液小孔直徑,提高濾液在濾腔 內(nèi)流動(dòng)效率,避免濾液流通不暢外溢,減少了對(duì)濾 板的疏通頻率,減輕了勞動(dòng)強(qiáng)度。

(3)采用隔膜擠壓濾板脫水,避免了吹風(fēng)過程, 板框間氣壓大,造成濾液從濾板間溢出的問題。

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