煉軋廠煉鋼污泥處理系統
受全球金融危機沖擊,冶金企業普遍面臨微利或虧損困境,安鋼也未能幸免。想要突破困境、提升競爭力,提高設備效率、實現低成本運行與節能降耗是必由之路。本文針對安鋼第二煉軋廠煉鋼污泥處理系統的運行現狀、存在問題,提出優化措施并核算效益,為系統高效運行提供支撐。
該廠煉鋼污泥處理工藝流程為:煤氣洗滌水經粗顆粒分離機去除雜物后,流入斜管沉淀器沉淀,上清液經冷卻后循環使用;沉淀污泥經螺旋輸泥機進入調節池,由泥漿泵提升至濃縮罐,與絮凝劑混合后經帶式壓濾機脫水處理,濾液回送斜管沉淀器再處理。
建廠以來,該廠已投建5臺帶式壓濾機、22臺斜管沉淀器及配套泵組、加藥系統等設備,但因缺乏科學指導和理論依據,運行中存在諸多問題:一是泥漿濃度過高,導致閥門堵塞、壓濾機效率低,斜管沉淀器積泥影響出水水質;二是泥漿濃度過稀,無法形成合格泥餅,浪費電能且磨損設備;三是泵組公用時間長,電能浪費嚴重。
針對上述問題,采取四項優化措施:一是穩定絮凝劑用量,確定PAM加藥量為6KG/池,利用40℃左右煤氣洗滌外供水溶解,確保溶解充分;二是確定壓濾機最佳進泥流量為25m3/h,對應最佳泥漿濃度C;三是明確斜管沉淀器放泥量,以Q=0.65*N(Q為放泥量、N為24小時煉鋼總爐數)計算,通過液位計監測泥漿池液位;四是優化壓濾機開機臺數,以“多開機、短工時”為原則,確保24小時內處理完所有污泥,兼顧節能與煉鋼正常運行。
效益核算顯示,原運行模式每班開機1臺壓濾機,日均耗電量4452kwh;優化后增加壓濾機開機臺數、縮短運行時間,泵組運行時間減半,日均節約電能1896kwh,年節約電費約42.32萬元。
此次優化顯著提升了壓濾機效率,穩定了出水水質,減少了設備堵塞和職工勞動強度,實現了節能創效,其經驗值得相關冶金企業推廣。
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板框廂式隔膜壓濾機


